員工風采
早上八點,穿好藍色工裝,踏著勞保鞋,陳國亮又一次穿梭于設備之間。“我們的工作與集團的環保事業息息相關,每日巡檢設備是很重要的工作環節,設備存不存在安全隱患,都要來實地檢查一下。”陳國亮說。
作為集團景焦能源公司煉焦廠的一名基層青年骨干,陳國亮已經在燃氣操作作業這個崗位上堅守了5年,主要負責1—5號焦爐廢氣脫硫脫硝統籌工作,同時維護設備設施的穩定運行,保證焦爐廢氣24小時安全達標排放。
2017年初,面對環保持續的高壓態勢,如何實現低碳環保的長效化舉措,公司與分廠上下聯動,穩步推進環保項目建設,8個月后,江西省首套濕法脫硫脫硝(濕式氨法脫硫+強制氧化濕式尿素還原脫硝系統)項目開始動工投建,陳國亮就是此次新項目建設的生產負責人,在新項目正式投產后,面對新工藝、新設備,一切都要靠自己從實際生產中發現問題,他就帶領著四班團隊不舍晝夜地堅守在生產第一線。設備有問題,他就粘著廠家技術員;操作有問題,他就24小時帶班,保證第一時間查找解決。
“還記得前期內襯防腐施工時,正好趕上了梅雨季節,大家當時都急壞了,施工進度沒法按時完成怎么辦?”陳國亮仍記憶猶新,在這一籌莫展的時候,他主動帶領四班團隊配合施工人員想對策,趕工期。打磨塔壁的鐵砂沒法干燥,陳國亮就帶人將沉甸甸的鐵砂,人工裝袋運送至焦爐烘干,然后運回現場用以施工,來來回回上百次,汗水浸濕了身上的工裝,衣服后背也已開出了鹽花。塔內空氣濕度大,防腐涂料凝固周期被大大延長,有些區域甚至根本無法凝固,陳國亮又帶人連夜采購50盞熱源照明,在塔內搭建支撐,分布在全塔內壁,一人一塊區域,24小時輪流人工烘干,保證了涂料的如期凝固。而這只是該項目投產調試中的一個縮影,經過半年的工藝技術磨合,濕法脫硫脫硝系統全面步入正軌,公司安全環保和生產工作得到了有力保障。
2019年,為進一步提升公司廢氣治理水平,對標超低排放標準,公司又新增一套半干法脫硫脫硝系統(SCR脫硝+CFB脫硫),整體工藝與濕法系統截然不同,現有的人員能力一時還無法滿足生產需求,為了盡快熟悉工藝設備,同時確保環保數據穩定達標,陳國亮果斷申請系統切換,先用濕法設備保證生產,然后帶領大家,對半干法系統所有工序、設備進行單機試車式講解,手把手給大家展現各類設備的運行操作、狀態、故障修復、應急處理措施、日常保養,有效提高了員工操作業務能力,為后續穩定生產打下堅實基礎。
“煙氣治理不同于普通生產,焦爐的廢氣24小時不間斷輸送,這就要求脫硫脫硝系統24小時不間斷運行,數據也必須保證不中斷處理,全天達標,不論出現任何問題,都要在最短時間內得到解決,耽誤一分鐘,就有可能排放一分鐘不達標廢氣,這是身為環保工作者的失職。”陳國亮是這么說的,也是這樣干的,作為集團一名環保工作者,他正用實際行動踐行著黑貓集團邁進“綠色發展”的康莊大道。
(景焦能源公司:文:沈穎/圖:沈穎/編輯:張曙光/初審:余亮/終審:曹達宏)